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凝结水溶氧量影响因素的分析与
芜湖电厂#2机凝汽器补水雾化改造效果的评价
由于我公司对外供热流量的大幅提升(从25t/h提升到近期的65t/h),机组的补水量也同步大幅上升,造成凝结水过冷度上升、凝汽器除氧能力下降,凝结水溶氧量频繁超标(20μg/l)。我公司在U205C修中对#2机组凝汽器的补水系统进行了喷头雾化改造,取得了较好的效果,下面进行详细的分析。
一、 凝结水溶氧量与机组负荷和补水量的关系
1、 凝结水溶氧量与补水量的关系
从上面趋势图可以发现:由于#1机供热的补水量比不供热的补水量大50-60t/h,凝结水溶氧量从平均20μg/l降至10μg/l。
从#1机不供热与供热两个阶段的凝结水溶氧量对比可以得出:凝结水溶氧量与凝汽器补水量成正方向变化——补水量越大,溶氧量越高
原理:凝汽器补水量的增大使凝结水的过冷度升高,凝汽器的除氧能力下降。
2、 凝结水溶氧量与机组负荷的关系
在大时段趋势上
从上面趋势图可以发现,凝结水溶氧量与机组的负荷成反方向变化:从大时段趋势上,负荷越高,溶氧量越低;负荷越低,溶氧量越高。
原理:负荷高时,凝汽器的排汽量增加,凝汽器补水更容易加热到饱和状态,凝汽器除氧能力增强。
二、 #2机凝汽器补水雾化改造效果的评价
2018年12月10日中班供热切换:将供热由#1机组切换至#2机组。我们将#1机与#2机供热前后的凝结水溶氧量做对比,如下图:
从上图可发现:
1、#1机组(未进行凝汽器补水雾化改造)
2 不供热时,#1机凝结水溶氧基本在20μg/L以下不超标。
2 供热时,#1机凝结水溶氧大多时间超过标准值20μg/l;
说明:#1机溶氧受补水量影响十分明显,不适应机组供热大量补水的需求。
2、#2机组(已进行凝汽器补水雾化改造)
2 不供热时,凝结水溶氧基本在10~20μg/L范围内波动不超标
2 供热时,凝结水溶氧也基本在10~20μg/L范围内波动不超标
说明:#2机进行凝汽器补水雾化改造后,凝结水溶氧受补水量影响很小,可以满足机组供热大量补水的需求。